如何分析不二越葉片泵葉片折斷故障原因?
操作過不二越葉片泵的朋友們都知道,當不二越葉片泵在機器上使用過久后,通常都會出現(xiàn)各種各樣的事故是很正常的,當然有些用戶遇到事故出現(xiàn)時不知道怎么去分析事故原因以及處理方法,相信大多數(shù)用戶應(yīng)該遇到過不二越葉片泵葉片折斷的事故吧?以下就是我們柯蘭液壓的維修師傅給大家詳細的講一講不二越葉片泵葉片折斷故障原因分析及排除方法如下:一、功用、結(jié)構(gòu)及故障現(xiàn)象
①型高壓低噪聲不二越葉片泵是20世紀80年代我國引進日本油研公司專有技術(shù)生產(chǎn)的液壓泵產(chǎn)品,該泵結(jié)構(gòu)基本上與我YB1系列不二越葉片泵類似,它由定子、轉(zhuǎn)子、葉片和配流盤等組成。定子過渡曲線為高次曲線,故泵的噪聲較低。葉片為單一葉片,采用減薄厚度(葉片最小厚度為1.6mm)和提高定子強度等辦法提高泵的工作壓力(泵的額定壓力16MPa)。該泵用作一種專用液壓機(6臺同樣設(shè)備)的油源。泵在連續(xù)使用3個月后,發(fā)現(xiàn)1臺液壓機的不二越葉片泵葉片同時折斷。
②原因分析由不二越葉片泵工作原理可知,泵在工作時,葉片隨轉(zhuǎn)子一起轉(zhuǎn)動,在過渡區(qū)(壓油區(qū)),葉片前后上下壓力相同,葉片徑向伸縮運動阻力不大。而在工作區(qū)(密封區(qū))情況則不同,此時葉片起一個封閉高低壓油腔的作用,葉片前后存在著壓力差,并在葉片槽中產(chǎn)生傾斜現(xiàn)象(圖E)。這樣,在A、B兩點,葉片與轉(zhuǎn)子發(fā)生接觸,產(chǎn)生丁卡緊力,隨著泵的工作壓力的增加,壓差作用面積增大,卡緊力也會增大。此時,如果葉片未進入過渡區(qū),葉片不作徑向運動,不至折斷葉片;一旦進入過渡區(qū),葉片需作徑向運動,由于該泵葉片較薄,若泵在原生產(chǎn)過程中帶有內(nèi)隱患(如葉片機械加工、熱處理、材質(zhì)性能漏檢未達設(shè)計要求)及系統(tǒng)油液污染度超差等,這時葉片將會因卡緊而引起葉片折斷。另一種原因是當葉片剛進入壓油區(qū)時,葉片被定子內(nèi)表面推人轉(zhuǎn)子槽內(nèi),因要作徑向運動,但由于配流盤環(huán)形孔端部三角槽仍未連通密封腔,此時葉片處于單邊受力狀況,而且,葉片上下受力也不平衡,只受根部液壓力;同時,葉片、轉(zhuǎn)子與定子寬度間隙為15~30μm,油液中污染物大于間隙時,則容易將葉片卡緊折斷。
③防止措施及效果為防止葉片折斷,一方面應(yīng)采用先進的過渡曲線,使葉片運動平穩(wěn)而無沖擊,同時,當葉片進入壓油區(qū)時,配流盤壓油區(qū)環(huán)形孔端部三角槽應(yīng)連通密封腔;另一方面,操作者應(yīng)每月定期檢查液壓系統(tǒng)中的進、回油口過濾裝置及帶加油過濾的空氣過濾器。該泵使用介質(zhì)為46號普通液壓油,其質(zhì)量指標應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定,泵在使用中應(yīng)經(jīng)常保持油液介質(zhì)清潔度,其清潔度在NAS1638中的12級以內(nèi)。當定期檢查油液清潔度達標時,PV2R型泵工作正常。二、型斜盤式恒壓變量軸向柱塞泵噪聲大與壓力不能上調(diào)故障及診斷排除
①故障現(xiàn)象某新設(shè)備液壓系統(tǒng)使用國產(chǎn)63PCY14-1型斜盤式恒壓變量軸向柱塞泵,在設(shè)備運抵后,參照威格士系列液壓泵選擇耐火液壓油,并按要求用注油車加入系統(tǒng)。設(shè)備整機啟動15min后,從泵至集成油路塊進口處有“嘣嘣”的噪聲,管路伴隨有振動,用長柄螺絲刀聽,在集成油路塊進、回油口處有清脆金屬敲擊聲,泵的變量頭處有微弱振動和噪聲,系統(tǒng)壓力僅能升至5 MPa,繼續(xù)調(diào)節(jié)溢流閥,壓力很難上調(diào),且噪聲急劇增大,但管路固定螺栓處無噪聲。手摸上去泵殼較燙。
②原因分析在排除液壓系統(tǒng)中溢流閥故障等原因,確認為液壓泵故障后,決定拆解柱寨泵。拆開后發(fā)現(xiàn)有3個柱塞已與滑靴拉脫,其中2個滑靴被拉裂,1個滑靴已被拉爛,同時發(fā)現(xiàn)柱塞與缸套配合面有擦傷。于是立即拆下回油過濾器,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)從出現(xiàn)故障到確認液壓泵損壞短短1個多小時,濾芯上就有大量金屬屑,液壓油被嚴重污染。究其原因,是由于設(shè)備制造廠家未徹底清洗油箱等液壓元件,且設(shè)計存在失誤,將柱塞泵泄漏油口設(shè)計在油箱內(nèi)部緊靠泵的進油管所致。
③排除方法及效果在初步查清故障后,過濾液壓油、清洗系統(tǒng)等,重新?lián)Q上一臺新的柱塞泵,但故障現(xiàn)象依舊。最后查出所用HS620防火油的黏度為43mm2/s,處于PCY系列柱塞泵生產(chǎn)廠要求液壓油黏度;41 4~74.8mm2/s的最低限。而現(xiàn)場氣溫較高,加上HS620油潤滑性較差,對國產(chǎn)泵而言,滑靴與斜盤之間流體靜壓支承效果較差,滑靴不能浮起而形成油膜、導(dǎo)致極短時間內(nèi)柱塞泵損壞,據(jù)此認為液壓油選擇不當。在更換液壓泵后,改用抗磨液壓油.設(shè)備即正常運轉(zhuǎn)。